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智能料倉運行系統(tǒng)(防止原料倉堵倉、蓬倉、竄

智能料倉運行系統(tǒng)(防止原料倉堵倉、蓬倉、竄

一、何謂原 料 倉 原料倉:指的是在礦山井底、選料廠、電廠、焦化廠等地面進行臨時貯存物料的場所,在生產(chǎn)過程中,主要是用于放置原料的容器。在款山井下的小型原料倉主要是起...

一、何謂原
原料倉:指的是在礦山井底、選料廠、電廠、焦化廠等地面進行臨時貯存物料的場所,在生產(chǎn)過程中,主要是用于放置原料的容器。在款山井下的小型原料倉主要是起到緩沖倉的作用,大型料倉主要是起到倉儲作用。原料倉終歸是用于中轉(zhuǎn)物料的作用,擁有物料的輸入口和輸出口,確保原料倉的正常運轉(zhuǎn),是礦山生產(chǎn)、運輸、存儲等環(huán)節(jié)的重中之重!
 
二、為何研究原
中礦冶金科技有限公司的研發(fā)團隊,下大力氣對全國大范圍內(nèi)料倉開展研究,深入礦山井下及眾多選料廠、電廠、焦化廠的料倉現(xiàn)場進行大量的實地研究。主要基于以下三點原因:
1、料倉數(shù)量眾多,涉及面極廣;
2、料倉在生產(chǎn)、運輸、存儲等環(huán)節(jié)作用巨大;
3、料倉事故頻發(fā),造成損失巨大。
三、指導(dǎo)原則
1、解決根本性問題,從源頭抓起。
俗話說“病從口入”,要想解決料倉的一系列問題,必須解決原料的來源問題,從跟不上解決料倉問題。
2、做好料倉防護工作,杜絕事故的發(fā)生。
當出現(xiàn)應(yīng)急情況的時候,必須有預(yù)先設(shè)計好的應(yīng)急措施,以備不測,防止事故的發(fā)生。
3、綜合治理,解決多種難題
料倉的難題是多樣性、復(fù)雜性,必須打出組合拳,多方位武裝料倉。切不可腳疼醫(yī)腳、手疼醫(yī)手,只是解決局部難題。
四、倉面臨的重大問題
在日常生產(chǎn)的過程中,原料倉主要面臨以下三大難題:
1、堵倉  90%以上的原料倉都發(fā)生過堵塞問題,造成堵倉的主要原因有以下幾種情況:
 
①料粒結(jié)塊  
料塊自身之間,料塊與筒壁之間的摩擦力也越來越大,料塊之間發(fā)生團聚,特征尺寸顯著增大,堵塞在內(nèi)徑較小處,容易造成料塊結(jié)構(gòu)性堵倉。
②粘料  
原料粘性大,自身容易積聚,同時與倉壁形成黏結(jié),在生產(chǎn)過程中,粘料造成的堵倉事故比例非常高。
③大渣石、大料塊卡堵
大塊渣石、大料塊流通到倉口的時候,非常容易造成堵倉,直接鎖住倉口,動彈不得,造成嚴重堵倉。
④雜物裹挾
從采料面、掘進面過來的錨桿、枕木、型鋼、金屬網(wǎng)等雜物,落入料倉,非常容易造成堵倉。
⑤料倉內(nèi)存料太少  
當料倉存料太較少時,料塊從高空向底部加速度沖擊,沖擊力非常大,底部少量存料被沖擊壓實,再次放料時候,就容易結(jié)塊造成堵塞。
⑥料倉混凝土倉壁表面粗糙,摩擦系數(shù)大。這是料倉內(nèi)部出現(xiàn)了自身問題,內(nèi)部凸凹不平,甚至滲水,物料堆聚,容易造成堵倉。
⑦料倉結(jié)構(gòu)問題
料倉結(jié)構(gòu)非常關(guān)鍵,出口太小,底部收口為方錐,流通截面突然變小,這從根本上容易造成堵倉。
2、竄倉(也稱涌倉、潰倉)
綜采工作面生產(chǎn)時,順槽皮帶將水及料運輸至中轉(zhuǎn)料倉,水料由此在倉內(nèi)堆積,當料倉出口給料機啟動,料水混合物一涌而出,容易發(fā)生竄倉事故。另外當料倉出現(xiàn)粘料堵倉的時候,為了疏通料倉,人工采用高壓水槍向料倉內(nèi)注水,形成水料漿,當料倉瞬間疏通后,料水混合物快速流通,同樣容易出現(xiàn)竄倉事故。竄倉造成的危害是巨大的,嚴重的造成設(shè)備損壞、巷道堵塞、甚至是人員傷亡,并直接造成生產(chǎn)停滯。
綜上所述:造成竄倉的直接原因,就是大量水料在料倉內(nèi)形成了容易快速流通的水料漿!
3、蓬倉
當料塊較多落入時內(nèi)阻力增大,料塊容易在料倉內(nèi)徑較小處堆積、“搭橋”也就是“蓬料”。
近壁料粒是滑動摩擦力較大的料粒與料粒間的相對運動,不是滑動摩擦力較小的料粒與光滑倉壁間的相對運動,近壁料粒處于滯流狀態(tài)。近壁料粒越長時間滯流越容易被壓實,越使料粒與料粒間以及料粒與光滑倉壁間的靜摩擦力增大,也就是說這部分近壁料粒越容易滯流不動而貼壁生根。
在中間區(qū)域料粒流經(jīng)貼壁生根料粒過程中,若流動料粒的重力小于料粒與料粒間的滑動摩擦力時,流動料粒將粘附到貼壁生根料粒上而靜止不動,隨著時間的推移,料粒與料粒間的靜摩擦力不斷增大,靜止料粒逐漸成為了生根料粒。由于生根料粒的不斷增高增厚,蓬料狀態(tài)也就形成了。有兩種情況最容易形成蓬倉:
①大塊渣石、料塊、長條狀雜物進入料倉后,在料倉出口或者與倉壁搭接,非常容易出現(xiàn)蓬倉現(xiàn)象。
②粘料的出現(xiàn),其與倉壁容易形成拱型搭橋,造成蓬倉現(xiàn)象。
五、倉的硬性規(guī)定
1、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》133條規(guī)定: 傾角在25°以上的小眼、煤倉、溜煤(矸)眼、 人行道、上山和下山的上口、必須設(shè)防止人員、物料墜落的設(shè)施。
2、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》134條規(guī)定:煤倉、溜煤(矸)眼必須有防止溜煤(矸)堵塞的設(shè)施。檢查煤倉、溜煤(矸)眼和處理堵塞時,必須制定安全措施。處理堵塞時應(yīng)當遵守本規(guī)程第三百六十條的規(guī)定,嚴禁人員從下方進入。嚴禁煤倉、溜煤(矸)眼兼做流水道。煤倉與溜煤(矸)眼內(nèi)有淋水時,必須采取封堵疏干措施;沒有得到妥善處理不得使用。
3、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》151條規(guī)定:井下所有煤倉和溜煤眼都應(yīng)當保持一定的存煤,不得放空;有涌水的煤倉和溜煤眼,可以放空,但放空后放煤口閘板必須關(guān)閉,并設(shè)置引水管。溜煤眼不得兼作風眼使用。
4、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》423條規(guī)定:提升裝置必須按照下列要求裝設(shè)安全保護 (八)倉位超限保護:箕斗提升的井口煤倉倉位超限時,能報警并閉鎖開車。
5、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》499條規(guī)定:井下下列地點必須設(shè)置甲烷傳感器: (七)煤倉上方、封閉的帶式輸送機地面走廊。
6、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》643條規(guī)定:粉塵監(jiān)測采樣點布置:地面作業(yè)場所,地面煤倉;測塵點布置,作業(yè)人員活動范圍內(nèi)。
7、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》644條規(guī)定:礦井必須建立消防防塵供水系統(tǒng),并遵守下列規(guī)定:煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、卸載點等地點必須敷設(shè)防塵供水管路,并安設(shè)支管和閥門。防塵用水應(yīng)當過濾。
8、根據(jù)2016版《煤礦安全規(guī)程》652條規(guī)定:井下煤倉 (溜煤眼)放煤口、輸送機轉(zhuǎn)載點和卸載點,以及地面篩分廠、破碎車間、帶式輸送機走廊、轉(zhuǎn)載點等地點,必須安設(shè)噴霧裝置或者除塵器,作業(yè)時進行噴霧降塵或者用除塵器除塵。
六、原煤倉事故案例
1、2019年12月29日凌晨,大同煤礦集團地煤公司焦煤礦305煤眼發(fā)生一起流煤眼歘煤事故,事發(fā)當時被困6人,經(jīng)礦積極組織搶險救援,其中1人送醫(yī)后生命體征平穩(wěn),5人經(jīng)搶救無效死亡。煤倉殘存煤矸泥蓬倉于下鎖口;煤倉上口巷道裂隙水流入煤倉,埋下隱患;違規(guī)啟動煤倉給煤機,造成約84立方米水煤瞬間竄倉,水煤漿造成的竄倉是造成本次事故的直接原因。
2、2019年10月21日22時,錦運煤礦,主斜井下部車場煤倉,根據(jù)工作安排,當班人員對主斜井下部車場煤倉內(nèi)淤積的原煤進行清理,為加快清理速度、清理工就下到煤倉底部,由下往上清理,次日7時35分,因淤積煤炭的下部被掏空,倉壁上方的原煤沿煤倉壁快速下滑,將清理工沖倒并掩埋,清理煤倉底部淤積造成倉壁沿煤下滑是本次事故的直接原因。
3、2009年1月8日凌晨5:04分,袁莊礦Ⅳ1采區(qū)集運機頭煤倉發(fā)生一起皮帶機司機墜入煤倉致死事故。2009年1月7日夜班,皮帶機司機沒有按照透眼措施規(guī)定匯報值班人員,而是自己翻過安全護欄,站在溜煤道上口進行直接透眼,不慎由溜煤道墜入井下煤倉內(nèi),后經(jīng)搶救無效死亡。現(xiàn)場安全措施落實不到位。柵欄沒有全封閉、煤倉上口沒有保險帶。沒有安全措施的情況下透眼是本次墜入煤倉事故的直接原因。
4、2009年6月16日19時左右,龐龐塔礦工人在主斜井強力皮帶機尾清理浮煤,主井底原煤倉出口給煤機的閘門沒有到位,水煤開始下落,不一會突然發(fā)生水煤竄倉,大量水煤竄至皮帶機尾,將在此清理浮煤的3個工人掩埋, 造成主斜井末端橫貫堵塞,機尾被埋,三人死亡。水煤涌進煤倉,導(dǎo)致煤倉結(jié)拱,結(jié)拱突然坍塌造成竄倉是本次事故的直接原因。
5、2001年4月22日早晨,曉南礦中央膠帶輸送機道煤倉,倒倉隊安排白班清中央膠帶輸送機道緩沖煤倉,班前會上比較認真地貫徹了措施。11時10分清倉工系安全帶進入煤倉,11時38分左右向倉上口喊話,要求關(guān)閉壓風,并向下倉口喊話要求停膠帶輸送機,在膠帶輸送機停機瞬間發(fā)生了倉壁浮煤墜落,將清倉工埋住。經(jīng)過礦積極組織搶救,16時將清倉工從煤倉中扒出,已死亡。在清理煤倉過程中浮煤墜落是造成本次事故的直接原因。
6、2014年4月10日,劉家梁煤礦主井底原煤倉發(fā)生第一次竄倉后,安排工人在定量斗平臺上清理竄倉遺留的煤泥,主井底原煤倉持續(xù)滲水使倉壁上殘存的煤泥突然滑落,造成二次竄倉,水煤漿從給煤機出口快速通過,直接將在定量斗平臺上清理煤泥的3個工人沖下平臺,墜入井底,造成人員傷亡。二次竄倉是造成本次事故的直接原因。
7、2015年11月17日,張家口發(fā)電廠4號鍋爐原煤倉,中標單位工人對4號煤倉進行內(nèi)部清拱,在清煤的過程中,倉內(nèi)上部側(cè)壁存煤突然坍塌,將清理工埋入煤下。事故發(fā)生后,經(jīng)全力搶救無效清理工死亡。按照規(guī)定:煤倉內(nèi)積煤粘在倉壁上而倉內(nèi)余煤量不大時,從進人口掛好爬梯進入,從上而下依次將粘壁原煤清理下,使其自然流至錐形斗下煤口處。清理人員站在有浮煤的下方清理,造成倉壁粘煤松動,倉壁粘煤坍塌是造成本次事故的直接原因。
8、2011年7月8日,沙曲礦南膠1#煤倉,皮帶隊副隊長發(fā)現(xiàn)南膠1#煤倉被堵倉,經(jīng)現(xiàn)場實際勘查后,發(fā)現(xiàn)煤倉內(nèi)被大矸石擁擠后卡住造成堵倉,大矸石來源:綜采一隊15101工作面頂板破碎,采煤機割煤及支架拉移過程中,將大塊矸石跌落到運輸機內(nèi)將其運出,工作面的破碎機不能正常開啟,導(dǎo)致大矸石從工作面被運輸進入煤倉。大矸石沒有被發(fā)現(xiàn)并破碎是造成本次堵倉的直接原因。
9、望峰崗選煤廠經(jīng)過2006年改擴建后,擁有4個原煤倉,煤倉直徑22m,高47m,最大原煤存儲量1萬t,由于原煤倉內(nèi)的瓦斯?jié)舛雀哌_4.2%,瓦斯含量過高,加之該選煤廠的原煤倉內(nèi)部曾發(fā)生過瓦斯自燃事故,為消滅潛在事故,遂決定向原煤倉內(nèi)噴水,造成原煤倉發(fā)生竄倉,約150t水煤漿自煤倉出口瞬間傾瀉而出,直接將煤倉下方的給煤機、運輸機覆蓋,造成設(shè)備損壞;向煤倉噴水形成水煤漿是造成本次竄倉的直接原因。
10、2011年9月3日夜班,堿溝煤礦東三+495煤倉,煤倉口西幫一根Φ50的PVC供水管從接頭處斷開,一股水流直接沖到石門水溝,石門水溝溢滿后又流入煤倉;在東三+541m下山繞道處找到閘閥并關(guān)閉閘閥,由于閘閥銹蝕嚴重,無法將閥完全關(guān)死,水不能及時關(guān)掉,誘發(fā)了竄倉事故的擴大。Φ50的PVC供水管接頭處質(zhì)量存在問題,承壓強度不夠,從接頭處斷開,水流進入煤倉是造成本次竄倉事故發(fā)生的直接原因。
11、2005年11月23日零點班,常村礦主井提煤時箕斗提不動,派人檢查后發(fā)現(xiàn)箕斗超重,派人檢查,發(fā)現(xiàn)井底水窩溜煤口堵死,水窩流入大量煤約300噸,調(diào)派人員在溜煤口下方斜巷進行清理。下午5時左右正在清理積煤,突然從溜煤口處涌出大量水煤,將一名職工埋在煤里,周圍的人員立即組織去搶救,這時又有大量水煤涌出,又把兩名職工埋在煤里,造成3名職工不幸遇難的較大事故。主井提升系統(tǒng)對裝載站多裝載故障沒有顯示,控制程序存在問題,是這次事故的源頭。現(xiàn)場箕斗發(fā)生二次裝載、多次裝載沒有被及時發(fā)現(xiàn),水煤造成的竄倉是本次事故的直接原因。
12、1987年9月1日,陽泉礦務(wù)局四礦二區(qū)四尺煤31區(qū)煤倉,煤倉發(fā)生篷倉,入倉皮帶停止運行。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求煤倉上口崗位工往煤倉里注水,想用水將篷煤沖下,先后進行了6次灌水,灌水量總計205.39立方米。2日16時左右,維運區(qū)副區(qū)長用大錘敲打扇形門的連桿,又用撬棍在搖動板變形處的小口捅煤,正在處理當中,突然聽到給煤機上有響聲,生產(chǎn)副礦長在平臺上發(fā)現(xiàn)東、西兩側(cè)箱板都有不同程度的裂縫和開焊,其他7人便從煤倉下往北撤離,突然一聲轟鳴,水煤泥從煤倉口竄倉,其中6人在倉北6.4—23米的位置被煤泥流掩埋死亡。事故發(fā)生后經(jīng)調(diào)查測定,沖出煤泥水合計573立方米,煤泥水淤積巷道210米(煤倉南側(cè)90米,北側(cè)210米)。蓬倉后向倉內(nèi)大量灌水,超過了給煤機箱板兩側(cè)的承載能力。向煤倉灌水引發(fā)竄倉是造成本次事故的直接原因。
13、2005年11月27日21時22分,龍煤集團有限責任公司七臺河分公司東風煤礦,該礦井口煤倉堵塞,現(xiàn)場人員使用炸藥爆破疏通方式,進行煤倉疏通。使用炸藥爆破疏通方式,引起粉塵爆炸事故,導(dǎo)致煤塵飛揚達到爆炸界限,放炮火焰穿到井下煤塵爆炸的一起重大的責任事故,事故調(diào)查最后死亡171人,傷48人,直接經(jīng)濟損失4293.1萬。使用非專用炸藥違章作業(yè)處理煤倉堵塞是造成這次特重大事故發(fā)生的直接原因。
14、2017年10月26日0時,淮南礦業(yè)集團潘二煤礦在西二采區(qū)煤倉內(nèi)進行修護作業(yè)時,西二采區(qū)煤倉中部錨(桿)噴支護段片幫垮落后,錨桿、金屬網(wǎng)、濕煤及大塊矸石等混在一起,導(dǎo)致煤倉內(nèi)煤矸局部堆積不實,維護工站在堆積不實的煤矸平臺上作業(yè)時,佩戴的保險帶未固定在預(yù)留的保險繩上,煤矸突然塌陷,維護工隨之陷落被埋致死。在煤倉內(nèi)煤矸平臺上作業(yè)時,倉壁片幫突然塌落造成本次事故的直接原因。
15、1998年10月5日白班,大興礦對地面圓筒儲煤倉進行清倉。救護隊現(xiàn)場勘查1號放煤口貨量較少,便確定由1號放煤倉上人檢查倉內(nèi)情況并形成上人臺階。準備攀上分煤器上部清貨,煤倉分煤器掛貨突然片幫,緊接又連續(xù)兩次片幫掉貨,將煤倉清理人埋住,雖經(jīng)在場的救護隊職工奮力搶救,但因搶救無效死亡。自下而上清理煤倉,分煤器掛煤灑落是造成本次事故的直接原因。
七、解決方案
綜上所述,我們可以總結(jié)到料倉在日常運行的過程中,遇到的難題是叢出不窮的,造成的事故更是普遍的,危害性極大,給現(xiàn)場操作人員及管理人員帶來了眾多障礙。
如何去解決料倉的難題?八仙過海,日積月累,現(xiàn)場廣大職工也都想盡了辦法。具體有:大錘振、撬棍捅、風鎬砸、高壓水槍沖、放炮崩、空氣炮、疏松機等等。
以上所有方法都有兩個共性:
其一是:局部性,現(xiàn)場各個單位根據(jù)自身料倉遇到的問題,采取臨時的局部應(yīng)急措施。在某種程度上解決了現(xiàn)場臨時的問題,但對于整個行業(yè)來說,并沒有形成一套完整的解決方案。
其二是:被動性,以上料倉事故處理的所有方法,全部是因料倉形成既有事故后開展實施的,沒有前瞻性和預(yù)見性。
中礦冶金科技有限公司研發(fā)團隊通過現(xiàn)場大量的調(diào)研總結(jié),就是要在行業(yè)內(nèi)形成一套解決料倉難題的產(chǎn)品體系,從根本上解決料倉所遇到的種種難題,而不是拘泥于某一個料倉的問題。
中礦冶金科技有限公司研發(fā)的料倉智能運行系統(tǒng)具有顯著的自身特征:
其一是:綜合性,根據(jù)料倉容易發(fā)生堵倉、竄倉、蓬倉等事故,綜合治理,標本兼治,形成一套完整的產(chǎn)品體系。
其二是:主動性,從原料來源入手,在原料入倉之前,對原料進行有效處理,防止料倉事故發(fā)生。
其三是:智能性,在料倉運行系統(tǒng)中置入圖像智能識別技術(shù),通過軟件建立數(shù)據(jù)庫,使系統(tǒng)具有自學習能力,替代人工監(jiān)測。
八、項目重大意義
目前現(xiàn)場運行的料倉數(shù)量龐大,事故發(fā)生非常頻繁,給生產(chǎn)及人身安全造成重大損失,中礦冶金科技有限公司研發(fā)的料倉智能運行系統(tǒng)產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟價值和社會價值,具有很強的推廣應(yīng)用價值。
具體如下:
1、確保原料倉的正常運轉(zhuǎn);
2、避免料倉災(zāi)害事故的發(fā)生;
3、提高現(xiàn)場工作人員的管理水平;
4、為行業(yè)樹立新的標桿及標準。