一、項(xiàng)目背景
1、根據(jù)相關(guān)規(guī)定:井下所有料倉和溜料眼都應(yīng)當(dāng)保持一定的存料,不得放空;有涌水的料倉和溜料眼,可以放空,但放空后放料口閘板必須關(guān)閉,并設(shè)置引水管。溜料眼不得兼作風(fēng)眼使用。
2、提升裝置必須按照下列要求裝設(shè)安全保護(hù),倉位超限保護(hù):箕斗提升的井口料倉倉位超限時(shí),能報(bào)警并閉鎖開車。
二、堵倉原因
在日常生產(chǎn)的過程中,堵倉是原料倉主要面臨大難題:90%以上的原料倉都發(fā)生過堵塞問題,造成堵倉的主要原因有以下幾種情況:
①料粒結(jié)塊 料塊自身之間,料塊與筒壁之間的摩擦力也越來越大,料塊之間發(fā)生團(tuán)聚,特征尺寸顯著增大,堵塞在內(nèi)徑較小處,容易造成料塊結(jié)構(gòu)性堵倉。
②粘料 原料粘性大,自身容易積聚,同時(shí)與倉壁形成黏結(jié),在生產(chǎn)過程中,粘料造成的堵倉事故比例非常高。
③大矸石、大料塊卡堵 大塊矸石、大料塊流通到倉口的時(shí)候,非常容易造成堵倉,直接鎖住倉口,動(dòng)彈不得,造成嚴(yán)重堵倉。
④雜物裹挾 從開采面、掘進(jìn)面過來的錨桿、枕木、型鋼、金屬網(wǎng)等雜物,落入料倉,非常容易造成堵倉。
⑤料倉內(nèi)存料太少
當(dāng)料倉存料較少時(shí),料塊從高空向底部加速度沖擊,沖擊力非常大,底部少量存料被沖擊壓實(shí),再次放料時(shí)候,就容易結(jié)塊造成堵塞。
⑥料倉混凝土倉壁表面粗糙,摩擦系數(shù)大。這是料倉內(nèi)部出現(xiàn)了自身問題,內(nèi)部凸凹不平,甚至滲水,物料堆聚,容易造成堵倉。
⑦料倉內(nèi)壁長(zhǎng)期被物料沖擊,造成內(nèi)壁較大面積脫落,容易造成塌陷式堵倉,這種堵倉的嚴(yán)重性會(huì)迅速加劇。
⑧料倉結(jié)構(gòu)問題
料倉結(jié)構(gòu)非常關(guān)鍵,出口太小,底部收口為方錐,流通截面突然變小,這從根本上容易造成堵倉。
三、行業(yè)發(fā)展
解決堵倉方案種類繁多:1、空氣炮 2、放炮 3、高壓沖水
4、撬棍捅 5、大錘振 6、風(fēng)鎬砸
目前在行業(yè)內(nèi),解決堵倉問題,使用最多的措施就是空氣炮。當(dāng)出現(xiàn)粘料、潮料、水料的情況下,空氣炮發(fā)揮的效果就捉襟見肘,威力施展不出來,效果不佳。自開采面運(yùn)輸而來的原料非常復(fù)雜,針對(duì)原料倉而言,空氣炮能發(fā)揮的作用非常有限。
在井下放炮涉及瓦斯問題,給安全帶來重大隱患,高壓沖水容易造成水料穿倉,給整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)帶來麻煩,屬于治標(biāo)不治本的方法。
案例一、1987年9月1日,陽泉礦務(wù)局四礦二區(qū)四尺煤31區(qū)煤倉,煤倉發(fā)生篷倉,入倉皮帶停止運(yùn)行。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求煤倉上口崗位工往煤倉里注水,想用水將篷煤沖下,先后進(jìn)行了6次灌水,灌水量總計(jì)205.39立方米。2日16時(shí)左右,維運(yùn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)用大錘敲打扇形門的連桿,又用撬棍在搖動(dòng)板變形處的小口捅煤,正在處理當(dāng)中,突然聽到給煤機(jī)上有響聲,生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)東、西兩側(cè)箱板都有不同程度的裂縫和開焊,其他7人便從煤倉下往北撤離,突然一聲轟鳴,水煤泥從煤倉口竄倉,其中6人在倉北6.4—23米的位置被煤泥流掩埋死亡。事故發(fā)生后經(jīng)調(diào)查測(cè)定,沖出煤泥水合計(jì)573立方米,煤泥水淤積巷道210米(煤倉南側(cè)90米,北側(cè)210米)。蓬倉后向倉內(nèi)大量灌水,超過了給煤機(jī)箱板兩側(cè)的承載能力。向煤倉灌水引發(fā)竄倉是造成本次事故的直接原因。
案例二、2005年11月27日21時(shí)22分,龍煤集團(tuán)有限責(zé)任公司七臺(tái)河分公司東風(fēng)煤礦,該礦井口煤倉堵塞,現(xiàn)場(chǎng)人員使用炸藥爆破疏通方式,進(jìn)行煤倉疏通。使用炸藥爆破疏通方式,引起粉塵爆炸事故,導(dǎo)致煤塵飛揚(yáng)達(dá)到爆炸界限,放炮火焰穿到井下煤塵爆炸的一起重大的責(zé)任事故,事故調(diào)查最后死亡171人,傷48人,直接經(jīng)濟(jì)損失4293.1萬。使用非專用炸藥違章作業(yè)處理料倉堵塞是造成這次特重大事故發(fā)生的直接原因。
四、整體式疏通裝置
目前現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)單位根據(jù)自身料倉遇到的問題,采取臨時(shí)的局部應(yīng)急措施。在某種程度上解決了現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)的問題,但對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說,并沒有形成一套完整的解決方案。
中礦冶金技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,開展長(zhǎng)時(shí)間的研究,在料倉堵倉問題上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)應(yīng)用突破,研發(fā)出原料倉內(nèi)壁錐體部分整體式堵倉疏通裝置,從內(nèi)部跟不上解決問題,該設(shè)備具備整體振動(dòng)性,采用國(guó)際前沿的雙相彈性矢量壓縮,動(dòng)量緩沖低頻振動(dòng),區(qū)段振幅異步倍增,設(shè)備機(jī)體內(nèi)外分置等技術(shù),通過振動(dòng)改變物料既有的安歇角,促進(jìn)物料的流動(dòng)性,從而確保給料機(jī)出料,料倉疏通。
五、社會(huì)效益
中礦冶金科技有限公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì),下大力氣對(duì)全國(guó)大范圍內(nèi)料倉開展研究,深入礦山井下及眾多選料廠、電廠、焦化廠的料倉現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行大量的實(shí)地研究。主要基于以下三點(diǎn)原因:
1、料倉數(shù)量眾多,涉及面極廣;
2、料倉在生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)作用巨大;
3、料倉事故頻發(fā),造成損失巨大。
中礦冶金公司研發(fā)的原料倉內(nèi)壁整體式堵倉疏通裝置,是空氣炮良好替代品,是實(shí)用新型料倉疏通器,能夠從根本上解決原料倉堵倉的問題,為現(xiàn)場(chǎng)管理拓寬了思路,對(duì)于整體運(yùn)輸系統(tǒng)良性運(yùn)轉(zhuǎn)做好了環(huán)節(jié)保障;由于料倉眾多,該裝置在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的推廣價(jià)值。
1、根據(jù)相關(guān)規(guī)定:井下所有料倉和溜料眼都應(yīng)當(dāng)保持一定的存料,不得放空;有涌水的料倉和溜料眼,可以放空,但放空后放料口閘板必須關(guān)閉,并設(shè)置引水管。溜料眼不得兼作風(fēng)眼使用。
2、提升裝置必須按照下列要求裝設(shè)安全保護(hù),倉位超限保護(hù):箕斗提升的井口料倉倉位超限時(shí),能報(bào)警并閉鎖開車。
二、堵倉原因
在日常生產(chǎn)的過程中,堵倉是原料倉主要面臨大難題:90%以上的原料倉都發(fā)生過堵塞問題,造成堵倉的主要原因有以下幾種情況:
①料粒結(jié)塊 料塊自身之間,料塊與筒壁之間的摩擦力也越來越大,料塊之間發(fā)生團(tuán)聚,特征尺寸顯著增大,堵塞在內(nèi)徑較小處,容易造成料塊結(jié)構(gòu)性堵倉。
②粘料 原料粘性大,自身容易積聚,同時(shí)與倉壁形成黏結(jié),在生產(chǎn)過程中,粘料造成的堵倉事故比例非常高。
③大矸石、大料塊卡堵 大塊矸石、大料塊流通到倉口的時(shí)候,非常容易造成堵倉,直接鎖住倉口,動(dòng)彈不得,造成嚴(yán)重堵倉。
④雜物裹挾 從開采面、掘進(jìn)面過來的錨桿、枕木、型鋼、金屬網(wǎng)等雜物,落入料倉,非常容易造成堵倉。
⑤料倉內(nèi)存料太少
當(dāng)料倉存料較少時(shí),料塊從高空向底部加速度沖擊,沖擊力非常大,底部少量存料被沖擊壓實(shí),再次放料時(shí)候,就容易結(jié)塊造成堵塞。
⑥料倉混凝土倉壁表面粗糙,摩擦系數(shù)大。這是料倉內(nèi)部出現(xiàn)了自身問題,內(nèi)部凸凹不平,甚至滲水,物料堆聚,容易造成堵倉。
⑦料倉內(nèi)壁長(zhǎng)期被物料沖擊,造成內(nèi)壁較大面積脫落,容易造成塌陷式堵倉,這種堵倉的嚴(yán)重性會(huì)迅速加劇。
⑧料倉結(jié)構(gòu)問題
料倉結(jié)構(gòu)非常關(guān)鍵,出口太小,底部收口為方錐,流通截面突然變小,這從根本上容易造成堵倉。
三、行業(yè)發(fā)展
解決堵倉方案種類繁多:1、空氣炮 2、放炮 3、高壓沖水
4、撬棍捅 5、大錘振 6、風(fēng)鎬砸
目前在行業(yè)內(nèi),解決堵倉問題,使用最多的措施就是空氣炮。當(dāng)出現(xiàn)粘料、潮料、水料的情況下,空氣炮發(fā)揮的效果就捉襟見肘,威力施展不出來,效果不佳。自開采面運(yùn)輸而來的原料非常復(fù)雜,針對(duì)原料倉而言,空氣炮能發(fā)揮的作用非常有限。
在井下放炮涉及瓦斯問題,給安全帶來重大隱患,高壓沖水容易造成水料穿倉,給整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)帶來麻煩,屬于治標(biāo)不治本的方法。
案例一、1987年9月1日,陽泉礦務(wù)局四礦二區(qū)四尺煤31區(qū)煤倉,煤倉發(fā)生篷倉,入倉皮帶停止運(yùn)行。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求煤倉上口崗位工往煤倉里注水,想用水將篷煤沖下,先后進(jìn)行了6次灌水,灌水量總計(jì)205.39立方米。2日16時(shí)左右,維運(yùn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)用大錘敲打扇形門的連桿,又用撬棍在搖動(dòng)板變形處的小口捅煤,正在處理當(dāng)中,突然聽到給煤機(jī)上有響聲,生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)東、西兩側(cè)箱板都有不同程度的裂縫和開焊,其他7人便從煤倉下往北撤離,突然一聲轟鳴,水煤泥從煤倉口竄倉,其中6人在倉北6.4—23米的位置被煤泥流掩埋死亡。事故發(fā)生后經(jīng)調(diào)查測(cè)定,沖出煤泥水合計(jì)573立方米,煤泥水淤積巷道210米(煤倉南側(cè)90米,北側(cè)210米)。蓬倉后向倉內(nèi)大量灌水,超過了給煤機(jī)箱板兩側(cè)的承載能力。向煤倉灌水引發(fā)竄倉是造成本次事故的直接原因。
案例二、2005年11月27日21時(shí)22分,龍煤集團(tuán)有限責(zé)任公司七臺(tái)河分公司東風(fēng)煤礦,該礦井口煤倉堵塞,現(xiàn)場(chǎng)人員使用炸藥爆破疏通方式,進(jìn)行煤倉疏通。使用炸藥爆破疏通方式,引起粉塵爆炸事故,導(dǎo)致煤塵飛揚(yáng)達(dá)到爆炸界限,放炮火焰穿到井下煤塵爆炸的一起重大的責(zé)任事故,事故調(diào)查最后死亡171人,傷48人,直接經(jīng)濟(jì)損失4293.1萬。使用非專用炸藥違章作業(yè)處理料倉堵塞是造成這次特重大事故發(fā)生的直接原因。
四、整體式疏通裝置
目前現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)單位根據(jù)自身料倉遇到的問題,采取臨時(shí)的局部應(yīng)急措施。在某種程度上解決了現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)的問題,但對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說,并沒有形成一套完整的解決方案。
中礦冶金技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,開展長(zhǎng)時(shí)間的研究,在料倉堵倉問題上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)應(yīng)用突破,研發(fā)出原料倉內(nèi)壁錐體部分整體式堵倉疏通裝置,從內(nèi)部跟不上解決問題,該設(shè)備具備整體振動(dòng)性,采用國(guó)際前沿的雙相彈性矢量壓縮,動(dòng)量緩沖低頻振動(dòng),區(qū)段振幅異步倍增,設(shè)備機(jī)體內(nèi)外分置等技術(shù),通過振動(dòng)改變物料既有的安歇角,促進(jìn)物料的流動(dòng)性,從而確保給料機(jī)出料,料倉疏通。
五、社會(huì)效益
中礦冶金科技有限公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì),下大力氣對(duì)全國(guó)大范圍內(nèi)料倉開展研究,深入礦山井下及眾多選料廠、電廠、焦化廠的料倉現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行大量的實(shí)地研究。主要基于以下三點(diǎn)原因:
1、料倉數(shù)量眾多,涉及面極廣;
2、料倉在生產(chǎn)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)作用巨大;
3、料倉事故頻發(fā),造成損失巨大。
中礦冶金公司研發(fā)的原料倉內(nèi)壁整體式堵倉疏通裝置,是空氣炮良好替代品,是實(shí)用新型料倉疏通器,能夠從根本上解決原料倉堵倉的問題,為現(xiàn)場(chǎng)管理拓寬了思路,對(duì)于整體運(yùn)輸系統(tǒng)良性運(yùn)轉(zhuǎn)做好了環(huán)節(jié)保障;由于料倉眾多,該裝置在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的推廣價(jià)值。